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軋機(jī)AGC典型故障分析

2024-12-11

軋機(jī)AGC控制的目的是將軋機(jī)出口帶鋼的厚度盡可能地控制在要求的目標(biāo)值。

1. 位置超差

更換軋機(jī)的上下支撐輥,,開機(jī)零調(diào)時(shí),,操作側(cè)和傳動(dòng)側(cè)之間出現(xiàn)位置偏差過大報(bào)警,導(dǎo)致零調(diào)不成功,;檢查機(jī)械方面液壓缸各腔壓力正常,,動(dòng)作正常,活塞能運(yùn)行到上下極限位置且無滲漏,,電氣檢查位置傳感器和控制模塊都沒發(fā)現(xiàn)問題,,工藝方面檢查工作輥和支撐輥的直徑及輥型偏差,偏差都在合格范圍之內(nèi),,不應(yīng)該造成位置超差,。最后三方?jīng)Q定重新更換支撐輥,拉出上支撐輥時(shí)發(fā)現(xiàn)在上支撐輥軸承座與AGC液壓缸的接觸面之間有一塊碎布,,清理干凈,,重新回裝后,故障消除,。

引起這個(gè)故障的原因是在支撐輥軸承座與AGC液壓缸有一定厚度的雜質(zhì),,引起位置測(cè)量出現(xiàn)偏差;而操作工未按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),,未仔細(xì)檢查支撐輥就上機(jī)才導(dǎo)致了這個(gè)故障,。

2. 位置控制故障

液壓壓下(AGC)裝置位置控制主要故障有:傳感器故障,包括位置,、油缸油壓,、軋制力等傳感器故障。液壓壓下實(shí)際值(任一側(cè))到極限位,,壓下封鎖,,軋機(jī)停止工作,。

同一油缸兩側(cè)位置差>4mm,可能:位置傳感器故障,。

兩油壓缸傳感器偏差>2.3mm,,壓下封鎖,可能:位移傳感器故障,、伺服閥或油缸泄漏,、偏差或零調(diào)不準(zhǔn)。

AGC液壓控制系統(tǒng)由兩套獨(dú)立且完全相同液壓位置伺服系統(tǒng),。設(shè)定同一值,,正常工作時(shí),兩套控制系統(tǒng)按照完全相同的指令控制壓下油缸上下移動(dòng),。采用時(shí)間段△T信號(hào)進(jìn)行平滑濾波,,當(dāng)兩油缸位置傳感器位置差|S1-S2|>2.3mm,即必有1套液壓位置伺服系統(tǒng)存在故障,,結(jié)合伺服系統(tǒng)狀態(tài)分析,,如驅(qū)動(dòng)電流變化趨勢(shì)可對(duì)故障進(jìn)行定位。一般來說,,趨勢(shì)變化過快的系統(tǒng)更有可能存在故障,。

軋制力<40MN,否則過載,,壓下封鎖,,液壓系統(tǒng)卸荷。

當(dāng)兩側(cè)壓力傳感器測(cè)量值超差,,可能:壓力傳感器故障,。

3. 無法調(diào)零

在生產(chǎn)中的正常更換工作輥,進(jìn)行零調(diào)時(shí),,在輥縫靠近時(shí),,無法達(dá)到零位,以至無法完成調(diào)零程序,,機(jī)械及電氣方面都無事故報(bào)警,,查看現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)液壓缸在最大行程位置,,于是建議再次更換直徑較大的工作輥,,之后故障消除。

引起這個(gè)故障的原因是工作輥的輥徑較小,,輥縫超過AGC油缸的行程,,解決的辦法有a)更換合適的軋輥;b)調(diào)整合適的墊板。

4. 液壓閥故障

液壓閥故障,,主要有:預(yù)控限壓閥在工作時(shí)沒有處于溢流狀態(tài),,檢查:溢流閥實(shí)際狀態(tài),溢流壓力設(shè)定值,,是否附合實(shí)際工況(如過低),。軋制時(shí),油缸工作腔壓力應(yīng)基本滿足:P1xS1P2xS2+F(對(duì)應(yīng)側(cè)軋制力),。卸荷狀態(tài),,油缸工作腔壓力,背壓為40bar,。

5. AGC液壓缸不動(dòng)作

故障出現(xiàn)后,馬上檢查工作壓力,,測(cè)壓點(diǎn)檢查的壓力過低,,現(xiàn)場(chǎng)有液壓油流動(dòng)的聲音,這有兩個(gè)可能:一是伺服閥工作異?;蚩刂菩盘?hào)異常,,二是安全溢流閥有問題??紤]到伺服閥有兩個(gè),,設(shè)置一個(gè)為主工作、另一個(gè)為輔助工作狀態(tài),,兩個(gè)伺服閥同時(shí)出現(xiàn)故障的可能性很小,,我們先檢查溢流閥,更換了一個(gè)新的溢流閥之后,,系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

解體這個(gè)溢流閥,發(fā)現(xiàn)它的先導(dǎo)閥芯被雜質(zhì)卡在常開位置,,造成系統(tǒng)一直在溢流泄壓,,所以系統(tǒng)無法動(dòng)作,這是液壓系統(tǒng)被污染造成的故障,。

6. 動(dòng)作故障

BA(基礎(chǔ)自動(dòng)化)給出控制邏輯信號(hào),,而實(shí)際電磁閥不動(dòng)作,可能故障:電氣斷線,、或電磁閥卡死等,,整個(gè)伺服系統(tǒng)無法工作。

電磁閥(邏輯功能閥)開關(guān)狀態(tài)與測(cè)壓點(diǎn)壓力關(guān)系不符合,,可能故障:電氣斷線,;或電磁閥卡死。

7. 零偏電流I與相關(guān)故障

當(dāng)零偏電流小于滿量程10%(約3mA)范圍內(nèi)變化時(shí),伺服閥正常,;當(dāng)零偏電流大于滿量程30%時(shí),,伺服閥應(yīng)更換。

零偏電流I逐步增大,,可能故障:伺服閥或壓下油缸壽命性故障,,如:磨損、泄漏,、電氣老化等,,但控制性能基本達(dá)到要求,可能使控制位置略有漂移等現(xiàn)象,。

零偏電流I突然增大,,可能故障:伺服閥突發(fā)性故障、或油缸卡死,。如反饋桿斷裂,、力矩馬達(dá)卡滯、小球脫落,、節(jié)流孔堵塞等,,將使伺服系統(tǒng)失控。根據(jù)電流I,、油缸壓力P,、伺服閥B腔壓力、油缸位置S等參量進(jìn)行故障定位,。其特征:驅(qū)動(dòng)電流I突然增大(幅度很大),;油缸位置偏向一端無法控制;伺服閥電流I變化,,而B腔壓力不變,,可能故障:電氣斷線、或伺服閥故障,、或液控制單向閥故障(故障率很低),。B腔壓力隨伺服閥電流I變化,可能故障:伺服閥故障,、或液壓壓下油缸故障,。

典型故障總結(jié):

來源:冶金信息裝備網(wǎng)

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