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2024-09-02
史剛
(冀東水泥銅川有限公司)
摘 要:某Φ5.4 m水泥立磨選粉機主軸部分下軸承密封采用浸油石棉盤根形式,,密封不良,,水泥粉容易進入損壞軸承,。對此進行多次改進,,增加測溫裝置,、密封罩和迷宮密封,,引入密封風等多重密封形式,取得了較好的效果,。
0 引言
某公司原Φ5.4 m水泥立磨于2013年左右投產(chǎn),,產(chǎn)量180~200 t/h,選粉機主軸下軸承故障較多,。后期對軸承的密封結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,,軸承使用壽命有所增加,但仍存在一定問題,。又與立磨廠家共同研發(fā)優(yōu)化設(shè)計,,對選粉機主軸下軸承結(jié)構(gòu)進一步升級改造,采用多重密封結(jié)構(gòu),,并增加測溫裝置,,改后使用效果良好。
1 下軸承密封原結(jié)構(gòu)形式及問題分析
水泥立磨選粉機下軸承處原密封結(jié)構(gòu)形式見圖1所示,,采用的是浸油石棉盤根形式,,軸承供油從立磨外部管道打到軸承上部,,油脂進入后滴入軸承上,實現(xiàn)潤滑,。更換石棉盤根不用拆卸與轉(zhuǎn)子相連的半聯(lián)軸器,,更換相對方便,成本低,。
正常使用一年后,,出現(xiàn)主軸振動大、異響問題,,經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn)下軸承出現(xiàn)損壞,,內(nèi)部有水泥粉進入。更換軸承,、新的浸油石棉盤根后,,繼續(xù)投入使用。但后期軸承使用周期不斷縮短,,依次為10個月,、8個月、5個月,,頻繁出現(xiàn)損壞,,損壞原因基本類似。
經(jīng)分析認為,,此部分結(jié)構(gòu)在選粉機內(nèi)部,,周圍溫度在80 ℃左右,浸油石棉盤根容易老化,,密封失效,,使水泥粉進入軸承內(nèi)部,造成軸承損壞,;軸表面磨損,,安裝面質(zhì)量變差又造成軸承壽命縮短。
圖1 Φ5.4 m水泥立磨選粉機下軸承處結(jié)構(gòu)
2 下軸承密封及測溫裝置的增加
2017年初夏,,將原浸油石棉盤根更換為兩組SKF唇形密封圈,,并對軸承的安裝面、唇形密封圈接觸面進行了堆焊加工修復,。為更好地了解此軸承的實際工作溫度,,以及軸承溫度出現(xiàn)異常變化時,可以盡快做出調(diào)整或準備相關(guān)備件等,,通過對軸承座打孔的方式增加了軸承測溫裝置,,對軸承溫度及時觀察,并根據(jù)溫度趨勢范圍適當調(diào)整供脂量。
此次改進后,,工作中軸承未出現(xiàn)異常情況,,使用約1.5年后,在定檢中檢查軸承和密封圈,,軸承游隙有增大,,密封圈緊固程度降低,第二組密封圈中已存在水泥粉,,雖判定仍可正常使用一段時間,,但考慮到臨檢對旺季生產(chǎn)的影響,對軸承與密封圈全部進行了更換,。后期因運轉(zhuǎn)率降低等問題,,在2021年左右定檢中再次更換。
3 多重保護結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化
2020年在定制新的Φ5.4 m水泥立磨時,,公司與裝備廠家一起探討選粉機主軸部分下軸承問題,,提出了即使密封圈損壞,水泥粉仍不能進入軸承,,確保軸承的正常使用的研究思路,,經(jīng)共同討論,最終確定以下多種保護結(jié)構(gòu)(見圖2):
圖2 選粉機下軸承多重密封保護結(jié)構(gòu)
(1)靠近軸承的部位仍采用兩組SKF耐高溫防塵唇形密封圈,。
(2)密封圈外部利用半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)和密封圈座形成了三層迷宮密封,。
(3)軸承座與半聯(lián)軸器外部加裝了整體的隔熱密封罩,密封罩外部與密封風機的一路正壓風連接,。隔熱密封罩內(nèi)部是正壓,外部是磨內(nèi)負壓,,水泥粉已很難進入隔離罩內(nèi),,保證軸承座及迷宮部位處于潔凈的環(huán)境里。
(4)在軸承供油方面也做了優(yōu)化,。軸承選用帶潤滑油槽的調(diào)心滾子軸承,,在軸承座加工潤滑脂通道,從磨機外部接入獨立的供油管路直接到軸承座,,確保供油直接進入軸承,。引入軸承測溫專用管路,測溫線在管路內(nèi)部,,供油管路和測溫管路外部現(xiàn)場焊接角鋼,,且均位于磨機的出風口側(cè),利用主軸部分的阻擋保護,,進一步防止磨內(nèi)物料對測溫,、供油的損壞(見圖3)。
圖3 選粉機下軸承密封防護結(jié)構(gòu)外觀
4 效果
新優(yōu)化后的選粉機主軸下軸承密封防護結(jié)構(gòu)自2021年初夏投入運行后,軸承溫度保持在60 ℃以下,,對比原水泥立磨相同出口溫度下,,軸承溫度降低了20 ℃左右。2023年年初停機檢查時,,隔離密封罩內(nèi)部無明顯水泥粉,,機械迷宮處較潔凈,密封圈及軸承良好,。鑒于市場對水泥立磨成品的歡迎度高,,銷售旺盛,新投產(chǎn)水泥立磨運轉(zhuǎn)率很高,,產(chǎn)量220 t/h左右,,截止到停 機檢查時按照生產(chǎn)水泥總產(chǎn)量核算,相當于原水泥立磨約兩年的運行時間,。實踐說明,,新形式的選粉機主軸結(jié)構(gòu)對水泥立磨工況適應(yīng)性強,獲得了較好的效果,。
來源:《水泥雜志》
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