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水泥立磨選粉機(jī)下軸承密封結(jié)構(gòu)的改進(jìn)

2024-09-02

史剛

(冀東水泥銅川有限公司)

摘 要:某Φ5.4 m水泥立磨選粉機(jī)主軸部分下軸承密封采用浸油石棉盤(pán)根形式,,密封不良,,水泥粉容易進(jìn)入損壞軸承。對(duì)此進(jìn)行多次改進(jìn),,增加測(cè)溫裝置,、密封罩和迷宮密封,引入密封風(fēng)等多重密封形式,,取得了較好的效果,。

0 引言

某公司原Φ5.4 m水泥立磨于2013年左右投產(chǎn),產(chǎn)量180~200 t/h,,選粉機(jī)主軸下軸承故障較多,。后期對(duì)軸承的密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,,軸承使用壽命有所增加,,但仍存在一定問(wèn)題,。又與立磨廠家共同研發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì),對(duì)選粉機(jī)主軸下軸承結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)改造,,采用多重密封結(jié)構(gòu),,并增加測(cè)溫裝置,改后使用效果良好,。

1 下軸承密封原結(jié)構(gòu)形式及問(wèn)題分析

水泥立磨選粉機(jī)下軸承處原密封結(jié)構(gòu)形式見(jiàn)圖1所示,,采用的是浸油石棉盤(pán)根形式,軸承供油從立磨外部管道打到軸承上部,,油脂進(jìn)入后滴入軸承上,,實(shí)現(xiàn)潤(rùn)滑。更換石棉盤(pán)根不用拆卸與轉(zhuǎn)子相連的半聯(lián)軸器,,更換相對(duì)方便,,成本低。

正常使用一年后,,出現(xiàn)主軸振動(dòng)大,、異響問(wèn)題,經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn)下軸承出現(xiàn)損壞,,內(nèi)部有水泥粉進(jìn)入,。更換軸承、新的浸油石棉盤(pán)根后,,繼續(xù)投入使用,。但后期軸承使用周期不斷縮短,依次為10個(gè)月,、8個(gè)月,、5個(gè)月,頻繁出現(xiàn)損壞,,損壞原因基本類似,。

經(jīng)分析認(rèn)為,此部分結(jié)構(gòu)在選粉機(jī)內(nèi)部,,周?chē)鷾囟仍?0 ℃左右,,浸油石棉盤(pán)根容易老化,密封失效,,使水泥粉進(jìn)入軸承內(nèi)部,,造成軸承損壞;軸表面磨損,,安裝面質(zhì)量變差又造成軸承壽命縮短,。

圖1 Φ5.4 m水泥立磨選粉機(jī)下軸承處結(jié)構(gòu)

2 下軸承密封及測(cè)溫裝置的增加

2017年初夏,將原浸油石棉盤(pán)根更換為兩組SKF唇形密封圈,并對(duì)軸承的安裝面,、唇形密封圈接觸面進(jìn)行了堆焊加工修復(fù),。為更好地了解此軸承的實(shí)際工作溫度,以及軸承溫度出現(xiàn)異常變化時(shí),,可以盡快做出調(diào)整或準(zhǔn)備相關(guān)備件等,,通過(guò)對(duì)軸承座打孔的方式增加了軸承測(cè)溫裝置,對(duì)軸承溫度及時(shí)觀察,,并根據(jù)溫度趨勢(shì)范圍適當(dāng)調(diào)整供脂量,。

此次改進(jìn)后,工作中軸承未出現(xiàn)異常情況,,使用約1.5年后,,在定檢中檢查軸承和密封圈,軸承游隙有增大,,密封圈緊固程度降低,,第二組密封圈中已存在水泥粉,雖判定仍可正常使用一段時(shí)間,,但考慮到臨檢對(duì)旺季生產(chǎn)的影響,,對(duì)軸承與密封圈全部進(jìn)行了更換。后期因運(yùn)轉(zhuǎn)率降低等問(wèn)題,,在2021年左右定檢中再次更換,。

3 多重保護(hù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化

2020年在定制新的Φ5.4 m水泥立磨時(shí),公司與裝備廠家一起探討選粉機(jī)主軸部分下軸承問(wèn)題,,提出了即使密封圈損壞,,水泥粉仍不能進(jìn)入軸承,確保軸承的正常使用的研究思路,,經(jīng)共同討論,,最終確定以下多種保護(hù)結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2):

圖2 選粉機(jī)下軸承多重密封保護(hù)結(jié)構(gòu)

(1)靠近軸承的部位仍采用兩組SKF耐高溫防塵唇形密封圈。

(2)密封圈外部利用半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)和密封圈座形成了三層迷宮密封,。

(3)軸承座與半聯(lián)軸器外部加裝了整體的隔熱密封罩,,密封罩外部與密封風(fēng)機(jī)的一路正壓風(fēng)連接。隔熱密封罩內(nèi)部是正壓,,外部是磨內(nèi)負(fù)壓,,水泥粉已很難進(jìn)入隔離罩內(nèi),保證軸承座及迷宮部位處于潔凈的環(huán)境里,。

(4)在軸承供油方面也做了優(yōu)化,。軸承選用帶潤(rùn)滑油槽的調(diào)心滾子軸承,在軸承座加工潤(rùn)滑脂通道,,從磨機(jī)外部接入獨(dú)立的供油管路直接到軸承座,,確保供油直接進(jìn)入軸承,。引入軸承測(cè)溫專用管路,測(cè)溫線在管路內(nèi)部,,供油管路和測(cè)溫管路外部現(xiàn)場(chǎng)焊接角鋼,,且均位于磨機(jī)的出風(fēng)口側(cè),利用主軸部分的阻擋保護(hù),,進(jìn)一步防止磨內(nèi)物料對(duì)測(cè)溫、供油的損壞(見(jiàn)圖3),。

圖3 選粉機(jī)下軸承密封防護(hù)結(jié)構(gòu)外觀

4 效果

新優(yōu)化后的選粉機(jī)主軸下軸承密封防護(hù)結(jié)構(gòu)自2021年初夏投入運(yùn)行后,,軸承溫度保持在60 ℃以下,對(duì)比原水泥立磨相同出口溫度下,,軸承溫度降低了20 ℃左右,。2023年年初停機(jī)檢查時(shí),隔離密封罩內(nèi)部無(wú)明顯水泥粉,,機(jī)械迷宮處較潔凈,,密封圈及軸承良好。鑒于市場(chǎng)對(duì)水泥立磨成品的歡迎度高,,銷(xiāo)售旺盛,,新投產(chǎn)水泥立磨運(yùn)轉(zhuǎn)率很高,產(chǎn)量220 t/h左右,,截止到停 機(jī)檢查時(shí)按照生產(chǎn)水泥總產(chǎn)量核算,,相當(dāng)于原水泥立磨約兩年的運(yùn)行時(shí)間。實(shí)踐說(shuō)明,,新形式的選粉機(jī)主軸結(jié)構(gòu)對(duì)水泥立磨工況適應(yīng)性強(qiáng),,獲得了較好的效果。

來(lái)源:《水泥雜志》

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